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氨法脫硫煙氣拖尾及其解決措施

來(lái)源:建樹(shù)環(huán)保 2019-11-23 11:22:32 3923

  燃煤鍋爐的煙氣排放常存在煙氣拖尾(拖尾煙氣稱(chēng)為“煙羽”)現(xiàn)象,采用大濕法石灰石、氨法脫硫等脫硫工藝時(shí)這種現(xiàn)象尤其嚴(yán)重。 隨著環(huán)保要求越來(lái)越嚴(yán)格?因煙羽問(wèn)題而遭環(huán)保投訴的比例越來(lái)越高,各級(jí)政府也已開(kāi)始關(guān)注煙羽問(wèn)題,如上海市增加了消除石膏雨飄落及有色煙羽等環(huán)保指標(biāo)并賦予相應(yīng)權(quán)重,浙江省已將消除有色煙羽寫(xiě)入地方強(qiáng)制性環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)等。

  1 氨法脫硫原理及流程

  1.1 工藝原理

  氨法脫硫是以氨為吸收劑,脫除煙氣中的二氧化硫并回收副產(chǎn)物硫酸銨的煙氣脫硫工藝, 主要反應(yīng)方程式如下:

  SO2+NH3+H2O=NH4HSO3 (1)

  SO2+2NH3+H2O=(NH4)2SO3 (2)

  SO2+H2O+(NH4)2SO3=2NH4HSO3 (3)

  NH3+NH4HSO3=(NH4)2SO3 (4)

  2(NH4)2SO3+O2=2(NH4)2SO4 (5)

  1.2 原系統(tǒng)流程

  江蘇華昌化工股份有限公司熱電廠(chǎng)原氨法脫硫建設(shè)相對(duì)較早,系統(tǒng)構(gòu)成相對(duì)簡(jiǎn)單,主要包括煙氣的吸收、氧化、增濃、加氨、出料和輔助等系統(tǒng)。

  系統(tǒng)主要流程框圖見(jiàn)圖1。

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  2 存在問(wèn)題

  2.1 煙氣拖尾現(xiàn)象嚴(yán)重

  隨著環(huán)保排放要求提高后,對(duì)氨法脫硫系統(tǒng)進(jìn)行提高標(biāo)準(zhǔn)操作控制?二氧化硫排放質(zhì)量濃度可以達(dá)到35 mg/ m3 超低排放水平,但煙氣拖尾和“硫銨雨”現(xiàn)象越來(lái)越嚴(yán)重, 煙氣拖尾有時(shí)長(zhǎng)達(dá)數(shù)百米,造成的二次視覺(jué)污染成為環(huán)保的關(guān)注焦點(diǎn),散落的“硫銨雨” 對(duì)周邊設(shè)備造成嚴(yán)重腐蝕(見(jiàn)圖2 和圖3)。

2.jpg

  2.2 除霧效率低

  原脫硫系統(tǒng)在清洗段后僅采用一層除霧器,凈煙氣中霧滴質(zhì)量濃度最高達(dá)256mg/m3,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)值75mg/m3, 長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后?濕煙氣攜帶的硫酸銨、煙塵在煙道和煙囪內(nèi)壁結(jié)成的結(jié)晶層不時(shí)脫落堆積,最后堵塞煙道,影響電廠(chǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

  2.3 氧化效果下降

  提高標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行后,原采用塔外噴射氧化設(shè)計(jì)調(diào)節(jié)裕度不夠,且噴射器噴嘴極易堵塞,化效率不能滿(mǎn)足新標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行要求,造成亞硫酸銨氧化不徹底,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)亞硫酸銨氣味濃烈,腐蝕現(xiàn)象嚴(yán)重加劇,也加劇了氣溶膠的形成。

  2.4 氨利用率低

  隨著氨水用量增加,系統(tǒng)氨逃逸質(zhì)量濃度大大上升,最高達(dá)52.1mg/m3。由于拖尾煙氣攜帶的硫酸銨和氨逃逸流失嚴(yán)重,使得系統(tǒng)運(yùn)行物料的平衡受到較大影響。與理論相比,系統(tǒng)氨利用率只有90.2%,大大低于HJ2001—2010《火電廠(chǎng)煙氣脫硫工程技術(shù)規(guī)范氨法》中的技術(shù)要求。

  3 煙氣拖尾的主要原因

  3.1 物理因素

  氨法脫硫系統(tǒng)中?高溫?zé)煔馀c脫硫系統(tǒng)各段液相接觸使得煙氣逐步達(dá)到飽和狀態(tài)。煙氣溫度逐級(jí)降低使其攜帶水蒸氣的能力降低,攜帶小液滴的煙氣最后排入大氣,飽和濕煙氣中小液滴大量凝結(jié)形成白色,環(huán)境溫度越低、濕度越大使白色煙羽越長(zhǎng)。

  3.2 氨逃逸

  氨逃逸的根本原因是由氨的揮發(fā)性引起的。由于其具有較高的飽和蒸汽壓力,氨水會(huì)分解成為氣體氨與水。由于氣氨不易參與氨法脫硫反應(yīng),與煙氣一起從煙囪排出? 一般當(dāng)煙氣中NH3 的質(zhì)量分?jǐn)?shù)超過(guò)10×10-6~20×10-6時(shí),會(huì)出現(xiàn)可見(jiàn)煙羽?而且質(zhì)量分?jǐn)?shù)越高?煙羽的顏色越濃、煙羽也越長(zhǎng)。

  3.3 氣溶膠

  氣溶膠是指液體或固體小質(zhì)點(diǎn)在大氣中分散懸浮形成的膠體分散體? 氨法脫硫中的氣溶膠的主要成分是銨鹽類(lèi),如(NH4 )2SO4、NH4HSO3 等,煙氣所含氣溶膠越多,在煙氣流速過(guò)大時(shí)就會(huì)產(chǎn)生煙氣嚴(yán)重拖尾現(xiàn)象,特別是微米級(jí)(PM2.5)的亞硫酸銨顆??沙蔀樗魵饫淠木ХN,使拖尾現(xiàn)象明顯。

  4 煙氣拖尾的改造措施

  4.1 脫硫工藝改造設(shè)計(jì)

  多層循環(huán)分段優(yōu)化設(shè)計(jì):在脫硫超低排放改造中,將原單塔三段單層循環(huán)改為二塔多層循環(huán)?脫硫塔結(jié)構(gòu)由氧化段、吸收段、清洗段三段結(jié)構(gòu)改造成增濃段、吸收段二段布置?分別由單層循環(huán)分別改為雙層和三層循環(huán),這樣可以增加氣液反應(yīng)路程和延長(zhǎng)反應(yīng)時(shí)間,因硫酸銨氣溶膠形成與液氣比關(guān)系密切。從抑制硫酸銨氣溶膠的角度考慮,選擇較大液氣比,可將液相游離氨、氣相中銨鹽含量控制得很低?

  4.2 雙段氧化

  將原塔內(nèi)氧化工藝改為塔內(nèi)、塔外雙段氧化:新增氧化器?實(shí)行主氧化功能?同時(shí)保留性改造脫硫塔內(nèi)漿液原有氧化分布器,實(shí)現(xiàn)增濃液系統(tǒng)的輔助氧化?改用羅茨風(fēng)機(jī)分別送入空氣,在氧化器吸收段、脫硫塔增濃段內(nèi)進(jìn)行雙段強(qiáng)制氧化、 雙段氧化的設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了漿液系統(tǒng)全過(guò)程氧化,整個(gè)系統(tǒng)氧化率大大提高,最大限度地減少了亞硫酸銨的存在,抵制其易分解的逆反應(yīng)發(fā)生,從設(shè)計(jì)上就減少了亞硫酸銨被煙氣攜帶的量,降低氣溶膠中亞硫酸銨組分。

  4.3 多梯度深層次水洗和除霧

  新增水洗系統(tǒng)采用塔盤(pán)分層布置三級(jí)水洗系統(tǒng)。各層間裝有格柵和填料?通過(guò)對(duì)煙氣的逆流清洗使氣溶膠和逃逸氨得到清洗吸收? 同時(shí)水洗分層設(shè)計(jì)使溶液梯差濃度得以形成,煙氣溫度得到進(jìn)一步降低,為除霧器的氣水分離提供了條件。

  在水洗塔的出口裝設(shè)管式和旋流板式雙層除霧器?其中旋流板式除霧器通過(guò)機(jī)械離心作用,進(jìn)一步加強(qiáng)煙氣中的氣水分離,降低出口煙氣霧滴濃度。

  4.4 多點(diǎn)加氨設(shè)計(jì)

  改變?cè)毡贸隹趩吸c(diǎn)加氨方式?根據(jù)氧化器結(jié)構(gòu)和溶液流向采用多點(diǎn)加氨設(shè)計(jì),以保證氨水充分混合、揮發(fā)的氣氨能充分吸收,多點(diǎn)、定量加氨提高氧化器內(nèi)pH 控制精度,保證脫硫區(qū)域氣相游離氨濃度控制得盡量低。 在增濃段再增設(shè)輔助加氨系統(tǒng)? 因設(shè)置了氧化風(fēng)使?jié){液中NH4HSO3與NH3充分反應(yīng)?提高系統(tǒng)脫硫效率。

  5 優(yōu)化運(yùn)行控制

  5.1 氧化率優(yōu)化控制

  氨法脫硫氧化率的主要影響要素為:亞硫酸銨濃度、pH、溫度、空氣流量和流速等。其中,滿(mǎn)足空氣分布均勻、與脫硫溶液充分接觸、實(shí)現(xiàn)強(qiáng)制混合反應(yīng),是運(yùn)行操作控制的關(guān)鍵。通過(guò)控制氧化器運(yùn)行液位、提高氧化效果工作性能,提高氧化風(fēng)風(fēng)壓,氧化風(fēng)管上增加沖洗水管路?并定期沖洗防堵塞?確保氧化風(fēng)壓力控制在75~85kPa。通過(guò)交叉試驗(yàn),確定吸收液最佳pH為4.5~5.5,測(cè)定漿液系統(tǒng)氧化率提高到99.8%以上。

  5.2 硫銨結(jié)晶的控制

  通過(guò)硫銨結(jié)晶特性的研究,對(duì)改造后的系統(tǒng)摸索了降低煙氣中硫銨含量的運(yùn)行優(yōu)化:

  (1) 通過(guò)多點(diǎn)加氨系統(tǒng)。嚴(yán)格控制脫硫液pH為4.5~5.5、增濃段溶液pH 為5.2~6.0,為增濃液中硫酸銨結(jié)晶創(chuàng)造良好的弱酸性環(huán)境。

  (2) 控制溶液中Cl-質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于0.5%。以避免Cl- 嚴(yán)重富積,使細(xì)晶過(guò)多不易分離,同時(shí)對(duì)系統(tǒng)設(shè)備產(chǎn)生嚴(yán)重的腐蝕。

  (3) 加強(qiáng)其他雜質(zhì)控制:減少外界灰塵的帶入,如控制事故池含灰塵水的回用,加強(qiáng)脫硫界區(qū)的檢修管,防止廢油進(jìn)入系統(tǒng)引起系統(tǒng)COD(化學(xué)需氧量)升高?而影響系統(tǒng)結(jié)晶。

  6 改造效果

  6.1 煙氣拖尾

  裝置改造后,經(jīng)抽樣分析出口煙氣平均氨逃逸質(zhì)量濃度<5mg/ m3、液滴質(zhì)量濃度<70mg/m3,均達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)范要求。煙氣拖尾程度得到極大的改善。

  6.2 經(jīng)濟(jì)性提高

  氨法脫硫裝置經(jīng)改造和運(yùn)行優(yōu)化后,提高了氨利用率。多循環(huán)深度洗滌裝置的應(yīng)用,使回收的硫酸銨產(chǎn)量有所增加,氨法脫硫裝置的經(jīng)濟(jì)性得到提升。表2為改造前后的經(jīng)濟(jì)技術(shù)對(duì)比。

  按硫銨600元/t 、純氨2200元/t、年運(yùn)行小時(shí)為7000h估算,硫銨產(chǎn)量增加所增加的收益約為69.75萬(wàn)元/ a。氨逃逸減少所節(jié)約的費(fèi)用約為12.02萬(wàn)元/a,合計(jì)為81.77萬(wàn)元/a。

  7 結(jié)語(yǔ)

  本著協(xié)同治理、全面提升的原則,在熱電廠(chǎng)氨法脫硫環(huán)保超低改造項(xiàng)目中,同步對(duì)煙氣嚴(yán)重拖尾問(wèn)題實(shí)施改造,項(xiàng)目實(shí)施后解決了熱電廠(chǎng)煙氣嚴(yán)重拖尾的環(huán)保難題,提前有效應(yīng)對(duì)環(huán)保新政策的要求,全方面提升了熱電廠(chǎng)的環(huán)保綜合實(shí)力。通過(guò)對(duì)系統(tǒng)優(yōu)化操作控制,氨法脫硫裝置運(yùn)行趨于穩(wěn)定,生產(chǎn)成本明顯下降、經(jīng)濟(jì)性得到提升,可為氨法脫硫系統(tǒng)環(huán)保提高標(biāo)準(zhǔn)改造提供一些借鑒。

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