1 電催化氧化作用原理
電催化氧化(Electrochemical Catalytic Oxidation, ECO)是利用具有催化性能的金屬氧化物電極,產(chǎn)生具有強(qiáng)氧化能力的羥基自由基或其它自由基和基團(tuán)攻擊溶液中的有機(jī)污染物,使其完全分解為無害的 H2O 和 CO2 的綠色化學(xué)技術(shù)。這種降解途徑使有機(jī)物分解更加徹底,不易產(chǎn)生毒害中間產(chǎn)物。 在反應(yīng)中, 電子是主要反應(yīng)試劑 ,不必添加額外化學(xué)試劑,是指在外加電場(chǎng)或電壓的作用下,通過化學(xué)及物理作用達(dá)到凈化水中污染物的處理技術(shù)。電催化氧化技術(shù)產(chǎn)生大量活性極強(qiáng)的羥基自由基(·OH),與有機(jī)化合物發(fā)生加合、代替、電子轉(zhuǎn)移、斷鍵等電子轉(zhuǎn)移反應(yīng),使廢水中難降解的大分子有機(jī)物氧化降解成為小分子物質(zhì),并直接礦化為 CO2 和 H2O。根據(jù)有機(jī)物氧化過程中電子轉(zhuǎn)移的方式,電催化氧化可分為直接氧化和間接氧化。
1.1 直接氧化
是指污染物直接在陽(yáng)極失去電子而發(fā)生氧化,有機(jī)物的直接電催化氧化分兩類進(jìn)行。
(1)電化學(xué)轉(zhuǎn)換,即把有毒物質(zhì)轉(zhuǎn)變?yōu)闊o毒物質(zhì)或把難生化的有機(jī)物轉(zhuǎn)化為易生化的物質(zhì)(如芳香物開環(huán)氧化為脂肪酸),改善 B/C 比,提高廢水的可生化性,以便進(jìn)一步實(shí)施生化處理。
(2)電化學(xué)燃燒,即直接將有機(jī)物深度氧化為 CO2。這兩類電化學(xué)反在試驗(yàn)中或工程應(yīng)用中都是同時(shí)進(jìn)行的。但電極材料不同,或準(zhǔn)確來說表面涂層材料不同可能決定著兩類反應(yīng)的主次之分。
1.1 間接氧化
間接電化學(xué)反應(yīng)可利用電化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生的氧化還原劑使污染物轉(zhuǎn)化為無害物,這時(shí)產(chǎn)生的氧化還原劑是污染物與電極交換電子的中介體。這種中介體可以是催化劑,也可以是電化學(xué)產(chǎn)生的短壽命中間體。此外,也可以利用O2 在陰極還原為H2O2,而后生成(·OH),進(jìn)而氧化有機(jī)物,該技術(shù)可用于難生化降解的處理苯酚、苯胺、醛類及氰化物等污染物。
有機(jī)物進(jìn)行氧化分解的同時(shí),電解析氫析氧副反應(yīng)也在進(jìn)行,使電流效率降低,但通過電極材料的選擇和電位控制可加以防止。
1.2 基于以上原理,電催化氧化技術(shù)與其它水處理技術(shù)相比,其具有以下優(yōu)勢(shì):
(1)在電場(chǎng)的作用下,新研發(fā)的電極表面呈多孔態(tài),有效減少了內(nèi)應(yīng)力,電極壽命長(zhǎng),對(duì)污染物降解效率高,同時(shí)電極無鈍化。
(2)適用水質(zhì)廣??赏瑫r(shí)高效去除污水中氨氮、總磷,脫色脫毒效果明顯。
(3)與環(huán)境相容性高。電化學(xué)法對(duì)污染物去除主要依靠電子,不需要另外增加藥劑,避免由于藥劑帶來的二次污染;另外電化學(xué)對(duì)有機(jī)物氧化幾乎無選擇性,可以最大程度的減少二次污染。
(4)設(shè)備簡(jiǎn)單,占地面積少,設(shè)備維護(hù)簡(jiǎn)單。
(5)不受地理和氣候條件影響。反應(yīng)條件溫和,常溫常壓條件下進(jìn)行,不受氣候影響,適合任何地域使用。
(6)時(shí)空效率高。優(yōu)化的反應(yīng)器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),傳質(zhì)效果好,污染物降解反應(yīng)速率大,停留時(shí)間僅為幾分鐘至數(shù)十分鐘,因此設(shè)備的占地面積很小,具有很高的時(shí)空效率,特別適用于人口擁擠和土地緊張地方使用。
1 裝置運(yùn)行情況
本裝置作為污水處理場(chǎng)工藝流程中的重要一環(huán),與前端預(yù)處理系統(tǒng)互相配套設(shè)置 8 套反應(yīng)器,分水器均勻的將來水分成8 組,運(yùn)行系統(tǒng)可通過調(diào)節(jié)運(yùn)行電流來適應(yīng)不同的水質(zhì)及水量。自 2017 年 6 月開始投入運(yùn)行,自運(yùn)行起,一直處于 24 小時(shí)運(yùn)行狀態(tài)。目前反應(yīng)器運(yùn)行效率出現(xiàn)有下降趨勢(shì),近期針對(duì)反應(yīng)器效率下降的情況進(jìn)行了問題排查分析,并提出整改方案。
2 影響效率因素排查
2.1 運(yùn)行狀況分析
通過現(xiàn)場(chǎng)排查,當(dāng)前現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)水水量為 170m3/h、電導(dǎo)8.53ms/cm,電催化氧化裝置 5 組運(yùn)行、1 組清洗、2 組停機(jī),運(yùn)行電流在 3000-3500A,運(yùn)行電壓 7.5-9V。五組運(yùn)行電氧化設(shè)備運(yùn)行瞬時(shí)流量分別為 43m3/h、56m3/h、41m3/h、 31m3/h、32m3/h。
由于目前有三組電催化氧化裝置處于停機(jī)狀態(tài),分水器相應(yīng)組的出水閥門關(guān)閉,導(dǎo)致該組通過溢流堰的出水分流到相鄰的兩組,相鄰的兩組對(duì)應(yīng)出水水量就偏大。關(guān)停電催化氧化設(shè)備組數(shù)越多,分水器分水就越不均勻。
分別取氣浮進(jìn)水、分水器出水、電氧化出水(總電流 3510A、電壓 8.1V、6.5 m3/h)、出水池水,測(cè)定 COD 值,確定各工藝段去除效果。
檢測(cè)結(jié)果如下:
結(jié)論:
(1)從實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出,污水經(jīng)過氣浮后可以降10mg/l 左右的 COD,氣浮有效果。
(2)經(jīng)過電催化氧化后去除 COD 也在 10mg/l 左右,去除效果相對(duì)較差。
(3)出水池比單臺(tái)電催化氧化出水值要高,證明有部分反應(yīng)器效率更低。由此可以證明,目前電催化氧化系統(tǒng)的布水分布對(duì)電催化氧化裝置的處理效果影響相對(duì)較大
3.2 電氧化極板問題排查
3.2.1 現(xiàn)場(chǎng)小試
模擬現(xiàn)場(chǎng) 3500A 電流(電流密度 10.6mA/cm2)、極板間距 2cm 條件進(jìn)行試驗(yàn),驗(yàn)證電氧化對(duì)現(xiàn)場(chǎng)污水的去除效果。
結(jié)論:電催化氧化技術(shù)可以有效去除廢水中的COD。
3.2.1 現(xiàn)場(chǎng)工程機(jī)靜態(tài)試驗(yàn)
采用現(xiàn)場(chǎng)工程機(jī)做靜態(tài)試驗(yàn),觀察電氧化不同停留時(shí)間對(duì)污水COD 的去除效果。反應(yīng)時(shí)間分別取 2min、4min、6min、8min、10min、15min。運(yùn)行電流:3510A;運(yùn)行電壓:7.9V。
試驗(yàn)結(jié)論:
(1)當(dāng)電氧化進(jìn)水 COD 為 75.4mg/l 時(shí),經(jīng)工程機(jī)反應(yīng)2min 后,COD 已達(dá)到 55mg/l 以下,4min 后可穩(wěn)定達(dá)到50mg/l 以下。
(2)現(xiàn)場(chǎng)電氧化工程機(jī)陽(yáng)極板沒有問題,可以穩(wěn)定去除污水中的COD。
(3) 本臺(tái)設(shè)備為剛完成清渣設(shè)備,所以效率比平均效率要高一點(diǎn)。
3.2.1 現(xiàn)場(chǎng)工程機(jī)動(dòng)態(tài)試驗(yàn)
試驗(yàn)條件:采用現(xiàn)場(chǎng)工程機(jī)做動(dòng)態(tài)試驗(yàn),觀察電氧化不同進(jìn)水流量對(duì)污水COD 的去除效果。進(jìn)水流量分別取 4m3/h、 3m3/h、2m3/h。
運(yùn)行電流:3510A;運(yùn)行電壓:8.1V。
試驗(yàn)結(jié)論:
根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù)可知通過降低流量可以提高反應(yīng)器處理效果,并結(jié)合靜態(tài)試驗(yàn)結(jié)果,證明極板處理 COD 的能力沒有下降,通過調(diào)整反應(yīng)器結(jié)構(gòu),增加污水與極板的有效接觸面積,可提高反應(yīng)器處理效率。
3.2.1 結(jié)垢對(duì)電氧化反應(yīng)器效率的影響
現(xiàn)場(chǎng)選取兩臺(tái)運(yùn)行工況相近的設(shè)備(電流 3000A,Q=6m3/h)。
設(shè)備A:剛完成垢的清理(運(yùn)行電壓 6.9V),運(yùn)行過程中有大量氣泡。
設(shè)備B:已運(yùn)行一段時(shí)間(運(yùn)行電壓 8.2V),運(yùn)行過程中氣泡量很少(第二天準(zhǔn)備清垢)。
分別取A、B 出水進(jìn)行檢測(cè)。
試驗(yàn)結(jié)論:
根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù)可知,結(jié)垢對(duì)反應(yīng)器處理效率影響不高,但增加了反應(yīng)器的電阻,導(dǎo)致運(yùn)行電壓升高,故考慮優(yōu)化節(jié)能運(yùn)行需及時(shí)清理極板垢。
4 結(jié) 論
4.1 布水均勻度調(diào)節(jié)
分水器布水均勻度調(diào)節(jié),恢復(fù) 8 組電催化氧化設(shè)備全開,通過調(diào)節(jié)電流大小來適應(yīng)不同的處理水量。實(shí)際運(yùn)行過程中,難以實(shí)現(xiàn) 8 組全開,會(huì)導(dǎo)致分水器布水不均勻,部分設(shè)備過水流量過大。8 組設(shè)備不能全開,一方面是設(shè)備除垢的問題,一方面是出于節(jié)能的考慮。在運(yùn)行過程中,盡量所有設(shè)備全部開啟的狀態(tài)下運(yùn)行。
清洗的過程盡量縮短,清洗極板垢層的時(shí)候,要盡量不損壞極板。同時(shí)提高清洗的效率,縮短清洗時(shí)間。提高 8臺(tái)設(shè)備同時(shí)運(yùn)行的概率。
4.1 陰極板結(jié)垢問題
目前由于清洗完極板后,設(shè)備會(huì)有一段時(shí)間停運(yùn),極板裸露在空氣中,導(dǎo)致陰極板表面垢板結(jié),難以清洗下來。排查出此問題后,再次清洗時(shí)將陰極板拆下來進(jìn)行較徹底的清洗除垢。
4.2 反應(yīng)器優(yōu)化
由于設(shè)備除垢原因,之前對(duì)反應(yīng)器底板進(jìn)行擴(kuò)孔處理,導(dǎo)致底部短流現(xiàn)象,現(xiàn)需要通過改變反應(yīng)器內(nèi)部的布水及集水方式,增加污水與極板的有效接觸時(shí)間,以提高電氧化反應(yīng)器效率。
4.3 出水優(yōu)化
改變進(jìn)水方式后,出水需增加溢流堰集水系統(tǒng),通過溢流堰使反應(yīng)器出水均勻度增加。
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